根据长时间的实践经验,设备出现两组或三组出泥效果不一样,有的好有的差,出现这样的问题主要有这么几点;一、设备使用一段时间,两组或三组有的背压板松动缝隙大,有的小,两边不一致。二.进泥量偏低产生进泥量误差,多组结构叠螺由于搅拌电机转向,也会有多组出泥不一样的现像。三、由于气温低,污水处理工艺中,污水中的微生物不活跃,繁衍慢,污泥在浓缩池和沉淀池中沉淀效果相对比较差,导致污泥浓度含水率偏高。以上三种情况也可归纳为一种,就是由于气温变化,污水中泥少水多,顺着搅拌方向的第一组,处理效果比较好,其余的相对差一些,解决方法是,加大污泥进泥量,提高PAM泡药比例浓度(0.2%以上,或是原来的1.5倍以上),减少加药流量,适当调整驱动电机转速(往低频调整)。
还有一种是客户配置的PAM泡药装置采用的PVC泡药桶,人工投加干粉时,撒得不匀,泡药中产生太多球状团体,经加药泵输送到搅拌箱,和污泥进入叠螺机内腔,这些药团都是向胶一样非常粘的,它们会均匀的粘贴在动、定环出水的缝隙上,阻挡出水,导致出泥口泥夹水的状况,这种现像一般出现在设备使用2~4个月之间,解决方法最好是采购“自动泡药机“,省钱、省时、省事。
总之低温时安装调试的叠螺机四季通用,高温时安装调试的叠螺机到低温时要做适当调整。